發動機轉速多少合適
目前發動機轉速可以達到6000轉,比較高了。
主要是因為家用車的發動機都在向小排量和增壓方向發展,不需要太高的轉速就能獲得很好的動力和燃油經濟性。
高轉速對增壓發動機來說,沒必要
高速發動機的設計是為了提高馬力。
首先,提高發動機轉速就是提高馬力。
李紅中《汽車實用技術雜志》上發表了一篇論文《衡量發動機性能的重要指標:上升功率》,文中寫道。
提高發動機的轉速,意味著在同樣的時間內,活塞的往復運動變得更快,可以吸入更多的空氣體,從而達到增加馬力的目的。
例如,在同樣的1分鐘內,我可以跳200次,而你只能跳100次。自然成績更好,比你累。
比如本田著名的高速發動機K20A和B16B都是通過這種方式增加馬力的。
2000年的2.0L自然吸氣K20A可以達到8000轉,提供225馬力。
在民用車中,增壓更容易獲得馬力。
隨著增壓技術的普及,普通汽車更容易獲得馬力,效果比提高發動機轉速要好得多。
所以渦輪發動機轉速低,自吸發動機轉速高。
王淑慶的湖南大學碩士論文分享給大家,基于渦輪增壓技術的車用汽油機性能提升與實驗評價,里面說。
是在1.0L自然吸氣發動機上的實驗。
增加渦輪增壓系統后,發動機的最大馬力和扭矩分別提高了39.5%和41.7%,油耗和排放也有所降低。
俗話說100塊錢的包包好看是吧?設備和質量也很好,那我為什么還要再花一萬塊買個名牌包呢?
“名牌包”無非就是一萬一轉吧?
高轉速發動機吃力不討好
除了加大馬力,目前高速發動機有限,對家用車還是有一些要求的。這樣一個與家用車背道而馳的問題,也會導致高速發動機越來越少。
轉速高,轉速低,無力,不利于日常使用。
對于消費者來說,我們這些買車的人,日常駕駛和高周轉的體驗不一定特別好。
劉芳等人在《工礦自動化》雜志上發表論文《轉速和活塞行程對氣動發動機性能的影響》。
上面寫著:活塞行程越短,發動機在低速時輸出的扭矩越小,最大扭矩輸出速度越晚。
高速發動機通過縮短活塞沖程來達到提高轉速的效果。速度低的時候動力表現自然差。
人們都說:通常你開車的時候,轉速基本不超過3000轉,高轉速的發動機在這個區間最弱。
比如剛才說的本田K20A發動機,需要6100轉才是最大輸出扭矩。
例如,在道路上可以看到馬自達阿特茲(查成交價|參配|優惠政策),2.5L發動機必須在4000 rpm的轉速下才能輸出最大扭矩。
話說:油門踩了一半才感覺到什么。
回頭看看,現在市面上的這些渦輪車,最大扭矩都在1500左右。
高成本
問題二:發動機轉速越高,零件的性能要求越高,不利于廠家的成本控制。
想想也很簡單,一輛普通的火車,不是嗎?速度提高了3、4倍,成了高鐵。鐵軌改造過了,要求不一樣了,肯定會變貴。
楊清民在《北京建筑工程學院學報》上發表了一篇論文《高速發動機連桿襯套變形分析》,其中說。
高速發動機高速旋轉,慣性力很大。連桿和其他零件需要更好的材料,否則零件會變形,發動機會損壞。
比如家里的承重墻一定要比非承重墻厚,用的材料要好一點,不然房子就塌了對吧?
不耐用
對于制造商來說,制造高速發動機不僅成本高,而且不耐用。作為一個吃力不討好的工作,越來越少的人會去做。
大連理工大學的呂亮有個碩士論文,也是給你找出來的,“發動機軸承仿真系統可靠性評估方法及系統實現”。
上面說:由于高速發動機轉速高,零件磨損加劇,使用壽命降低。
比如高速發動機中滾動軸承的使用壽命短10倍,甚至可能低100倍。
高轉速發動機不利于節能減排
最后,高速發動機的油耗和排放都比較高,這與當前節能減排的趨勢是相悖的。
施代哲業、郭、在國外內燃機雜志上發表論文《高速發動機曲軸摩擦損失研究——曲軸實際工作應力和軸心軌跡的測量》。
上面說:發動機高速運轉時,摩擦損失大,混合氣燃燒不充分,導致油耗急劇增加。
就好像:也是2公里的路。慢跑的時候,不太費力,能跑20km。但是,我用盡全力沖過去,到了800m的時候,我可能已經跪在地上了。
家用車的發動機不需要太高的轉速
總而言之,目前6000轉的發動機轉速已經很高了。另外,由于增壓技術的普及,家用車的發動機不需要太高的轉速。
而且速度高,噪音大。現在動力沒有太大提升,油耗全是錢,成本高,廠家掙錢少,日常體驗差...好了,用的人越來越少了。
3缸車到底能不能買
如今,除了發動機轉速越來越低,排量越來越小,氣缸越來越少,車企也開始打造3缸發動機。
大家都說三缸發動機不好。反正廠家不要臉,想便宜點。為什么沒有2缸發動機?這是什么原因呢?
3缸抖動不是因為不平衡嗎?氣缸上下的時候,不是剛剛好嗎?
關鍵詞:引擎
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參考
李紅中。衡量發動機性能的一個重要指標:上升功率.汽車實用技術,2003。
王淑慶。基于渦輪增壓技術的車用汽油機性能改進及試驗評價.湖南大學,2012。
劉芳,宋正昌,楊莉,。轉速和活塞行程對氣動發動機性能的影響.工業和采礦自動化,2009。
楊清民。高速發動機連桿襯套變形分析.北京建筑工程學院學報,2002。
呂梁。發動機軸承仿真系統可靠性評估方法及系統實現.大連理工大學,2013。
葉,郭,,。高速發動機曲軸摩擦損失的研究——曲軸實際工作應力和軸心軌跡的確定.國外內燃機,1998。
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