發動機冷卻液泄漏故障的排查(二)
仔細檢查了第III缸燃燒室和氣缸墊的密封情況,測定了缸蓋的平面度,檢查的結果及測得的數據均表明正常。于是,對缸蓋進行了水壓試驗,結果發現有水從排氣門處流出。拆下排氣門時,發現在氣門座附近有一條清晰可見的10mm長的裂紋,表明冷卻液就是從這里泄漏的。原來,間歇性排出的燃燒廢氣在缸蓋排氣門處形成了脈動氣流,壓力的波動營造出呼吸效應,就是在這種呼吸效應下,冷卻液被吸入排氣門口,燃燒廢氣被壓進水套。由于裂紋的位置較低,被吸入的冷卻液不可能全部隨燃燒廢氣排出,殘留的少量冷卻液在排氣門開啟時流入氣缸,并在燃燒室留下銹痕,造成本次故障的全部癥狀。找到故障根源并更換缸蓋后,故障徹底消除。
檢查拆下的舊缸蓋,發現水套內壁有厚厚的一層水垢。分析認為,結垢降低了熱傳導效率,使局部區域因散熱性變差而溫度上升,導致與鄰近區域產生溫差或溫差加大,熱應力因溫差的加大而增大,會在應力集中的薄弱部位產生裂紋,而缸蓋的排氣門座就屬于這樣的部位,它溫度高、散熱條件差、結構單薄,水垢的隔熱作用使散熱條件進一步惡化,因而在應力集中的作用下產生了裂紋。
結垢不僅使冷卻系散熱性能變差,發動機溫度升高,而且會對發動機造成更為嚴重的危害,甚至使缸蓋及缸體產生裂紋。本次缸蓋裂紋就是一個有力的佐證。認識到冷卻系結垢危害的嚴重性后,就須從根本上排除和預防。采用水垢清洗劑清除冷卻系水垢,或在散熱器中加入煮沸后充分沉淀的自來水(使硬水軟化),就能從根本上避免水垢的形成,徹底消除隱患。
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